Controllo Automatico della Combustione ACC



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Transcript:

Controllo Automatico della Combustione ACC Descrizione di dettaglio del sistema Relatori: S.I.L.E.A. T.M.E. S.p.A. Ing. A. Gubitta Ing. S. Calvani ACC Controllo Automatico della Combustione - Valmadrera, 14.06.2013

Perché? VARIAZIONI OSCILLAZIONI Qualità del rifiuto (PCI, densità, etc ) Conduzione Manuale Processo di Combustione INSTABILE Volume fumi prodotti (emissioni prodotte, costi gestione, etc..) Qualità del vapore prodotta (efficienza recupero energetico) Qualità del rifiuto (PCI, densità, etc ) SISTEMA CONTROLLO AUTOMATICO Processo di Combustione STABILE MIGLIORAMENTO Prestazioni ambientali Prestazioni energetiche Gestionale

Automatic Combustion Control ACC Il Know-how aziendale e le esperienze maturate nel settore: - Termovalorizzatore di Cagliari, Kawasaki Heavy Industries technology - De Bartolomeis know-how - Gestione termovalorizzatori Ha permesso a TM.E di sviluppare a partire dal 2006 Nuovo sistema di controllo di combustione (ACC) Installazioni del sistema di controllo della combustione: - Valmadrera linea 3: 2006 (modalità semi-automatica) - Valmadrera linea 1: 2008 (modalità semi-automatica) - Perpignan linea 3: 2009 (modalità automatica) - A partire dal 2012 Valmadrera lavora in modalità automatica

Automatic Combustion Control ACC Scopo Ottimizzare e stabilizzare l efficienza del processo di combustione Potenza termica del forno = costante Regolazione della portata vapore in uscita caldaia Regolazione del tenore di ossigeno in uscita caldaia Regolazione della temperatura in camera di combustione Controllo del tenore di CO ed O 2 nei fumi uscita caldaia

Filosofia di regolazione sistema di controllo automatico ACC Ridondanza delle misure uscita caldaia con i valori di CO ed O2 a camino

Struttura del sistema di controllo automatico ACC Impostazioni manuali da operatore: Portata vapore Potere calorifico Master controllers : Regolatore vapore Regolatore ossigeno Regolatore temperatura Controllori limite: Ossigeno umido nei fumi Monossido di carbonio nei fumi

Struttura del sistema di controllo automatico ACC Fattori di correzione manuali: Eccesso aria primaria Eccesso aria secondaria Correzione corse/h alimentatore Correzione corse/h griglie Loop di controllo secondari: Regolatore aria I totale sotto-griglia Regolatore aria II totale Regolatore temperatura aria I Regolatore tempo sosta alimentatore Regolatore tempo sosta griglie (1 4) Regolatore fumi di ricircolo Regolatore aria I sotto-griglia (1 4) Reg. aria II (sopra-volta / ventilatore)

Funzionamento del sistema di controllo automatico ACC Impostazioni manuali da operatore Portata vapore Potere calorifico Il Sistema ACC verifica la congruenza dei valori impostati con il diagramma di combustione Carico termico del forno definito Consegna il valore di set-point ai master controller Calcola il valore teorico di set-point ai loop ctrl secondari Consegna il valore di set-point finale ai loop ctrl secondari, tramite l azione correttiva dei master controller

Interventi di correzione dei master controller MASTER CONTROLLER R 01 VAPORE R 02 O2 UMIDO R 03 TEMP. [PV-SP] > 0 < 0 > 0 < 0 > 0 < 0 output regolatore < 0 > 0 > 0 < 0 > 0 < 0 PV: variabile misurata SP: set-point richiesto VARIABILE DI PROCESSO CORRETTA EFFETTO aria primaria sotto-griglia - - aria secondaria totale - - corse/ora alimentatore - - corse/ora griglie - - fumi di ricircolo - - - - Note: - interventi di correzione dei master controller sono pesati in funzione del potere calorifico del rifiuto - correzioni che vanno ad agire direttamente sull aria primaria, agiscono indirettamente anche sull aria secondaria totale

Interfaccia operatore (pagina video DCS)

Interfaccia operatore Definita la potenza termica richiesta Portata vapore Potere calorifico Parametri di correzione modificabili da operatore Eccesso aria I Eccesso aria II Correzione corse/h alimentatore Correzione corse/h griglie Transitorio con reset interno Offset tra PV e SP Grandi variazioni densità del rifiuto Transitorio con reset interno Un solo parametro di correzione per l operatore: Correzione corse/h alimentatore

Vantaggi del sistema di controllo ACC Elevata affidabilità: - nessun fallimento del sistema Numero limitato di parametri correttivi di intervento: - disponibili: n 4 - effettivi usati: n 1 Conduzione controllata ed uniforme: - in caso di forte variazione della tipologia di rifiuto cambiare il potere calorifico significa cambiare il set-point di 15 loop controllo Buona flessibilità operativa: - variazione carico termico 50-110% - variazione potere calorifico 2000 3600 kcal/kg (Lecco) Elasticità applicativa : applicabile a differenti tipologie di griglie Facile da usare - interfaccia semplice - training in tempi limitati (10 15 giorni) Manutenzione: minima sul sistema ACC per set up parametri

Presentazione Risultati ACC Controllo Automatico della Combustione - Valmadrera, 14.06.2013

Obiettivi 1) Miglioramento delle prestazioni ambientali in termini di: - valori medi di emissione - oscillazione (picchi) degli inquinanti 2) Miglioramento gestionale in termini di: - flessibilità operativa - conduzione (uniformità, razionalizzazione risorse) - affidabilità - gestione transitorio - costi gestione (manutenzione, chemicals) 3) Miglioramento delle prestazioni energetiche in termini di: - stabilità - gestione transitorio - rendimento

Miglioramento prestazione ambientali: emissioni Prestazioni del nuovo sistema di controllo ACC: LINEA 3 CO-Camino (mg/nm 3, dry gas 11%O 2 ) NOX uscita caldaia (mg/nm 3, dry gas 11%O 2 ) Incombusti (%C) media 3,3 198,8 1% dev. st 7,5 22,7 0,5% LINEA 1 CO-Camino (mg/nm3, dry gas 11%O2) NOX uscita caldaia (mg/nm3, dry gas 11%O2) Incombusti (%C) media 3,0 185,7 1% dev. st 3,2 25,7 0,5%

Miglioramento prestazione ambientali: emissioni 1) Ottimizzazione del processo di combustione Emissioni (valori medi) (mg/nm 3, dry gas 11%O 2 ) CO (Ante) CO (Post) NOX (Ante) NOX (Post) Linea 3 3,28 3,25 211,6 198,8 Linea 1 3,43 3,03 234,1 185,7 Riduzione% del valore medio del CO e degli NOx 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% CO-Camino Linea 3 Linea 1 NOX-Proc.

Miglioramento prestazione ambientali 2) Significativa riduzione delle oscillazioni dei parametri di combustione Riduzione% della deviazione standard dei parametri di combustione 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Linea 3 Linea 1 Portata Vapore T. vapore SH Temp. Tetto I canale T.OutCald. CO-Camino NOX-Proc. O2-Proc.

Miglioramento prestazione ambientali 3) Significativa riduzione delle oscillazioni della portata vapore misurata rispetto al valore richiesto Riduzione% della deviazione standard tra produzione vapore e set-point Linea 3 Linea 1 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% riduzione % (PV-SP)

Miglioramento gestionale: Gestione completatamene automatica con numero limitato di fattori correttivi modificabili da operatore Riduzione del numero di interventi dell operatore nel tempo: mediamente 1 un intervento / ora su un solo parametro Facilità nel controllo e supervisione della combustione Uniformità nella conduzione Riduzione del numero di transitori non programmati e del tempo di risalita al carico termico richiesto Campo operativo di utilizzo dell ACC testato con diversa tipologia e composizione di rifiuto (ROT, fanghi, RSU, etc..) con PCI tra 2000 3600 kcal/kg Miglioramento dell affidabilità del sistema di controllo combustione

Miglioramento gestionale: gestione transitorio Caso: Transitorio prima dell ottimizzazione del sistema Transitorio provocato: fermata alimentatore per 45 min t/h 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 Produzione Vapore Ante SP_portata vapore Ante CO_Ante Stabilità non ottimale Durata transitorio: 90 min circa Picchi di CO durante il transitorio CO 300 250 200 150 100 50 15 0.00.00 1.12.00 2.24.00 3.36.00 4.48.00 6.00.00 7.12.00 8.24.00 0

Miglioramento gestionale: gestione transitorio Caso: Transitorio dopo l ottimizzazione del sistema Transitorio provocato: fermata alimentatore per 45 min t/h 35 33 31 29 27 25 23 21 19 Stabilità Ottimale Produzione Vapore Post SP_portata vapore Post CO_Post Durata transitorio: 30 min circa CO 50 45 40 35 30 25 20 15 10 17 Assenza di picchi di CO 15 2.24.00 2.52.48 3.21.36 3.50.24 4.19.12 4.48.00 5.16.48 5.45.36 5 0

Miglioramento gestionale: rapidità di gestione transitorio

Miglioramento prestazioni energetiche: stabilità

Miglioramento prestazioni energetiche: stabilità

Miglioramento prestazioni energetiche: ottimizzazione della gestione del transitorio

Miglioramento gestionale: transitorio da variazione carico termico forno 24 22 20 18 16 14 12 Vapore misurato Set-point Vapore CO-Camino 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 8.38 9.07 9.36 10.04 10.33 11.02 11.31 12.00 0

Controllo Automatico della Combustione ACC Conclusioni S.I.L.E.A. T.M.E. S.p.A. Ing. A. Gubitta Ing. S. Calvani VALMADRERA, 14.06.2013

In conclusione (1 di 2): Principali risultati ottenuti dall utilizzo del nuovo sistema ACC Conduzione uniforme ed oggettiva con lo scopo di massimizzare il rendimento di combustione Ottimizzazione dei valori di emissione degli inquinanti Riduzione significativa delle oscillazioni degli inquinanti Riduzione del costo reagenti nella linea fumi Aumento del rendimento del sistema forno/caldaia, qualche punto percentuale, in funzione della tipologia di griglia della composizione di rifiuto, etc...

In conclusione (2 di 2): Principali risultati ottenuti dall utilizzo del nuovo sistema ACC Sistema maggiormente flessibile Sistema maggiormente affidabile (riduzione e migliore gestione transitori) Razionalizzazione delle risorse nell organico di conduzione Riduzione attesa dei costi di manutenzione

RINGRAZIAMENTI TEAM DI LAVORO SILEA: Ing. A. Gubitta Direttore Tecnico R. Buzzi Responsabile Esercizio D. Ronchetti Ufficio Tecnico F. Pina Responsabile Conduzione TM.E: Ing. S. Calvani Ing. B. Campi Divisione SNT e Processo Divisione SNT e Processo