STUDIO DI MASSIMA DELL INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI SU DI UN MOTORE AERONAUTICO

Documenti analoghi
Studio di massima di un sistema di sovralimentazione di un motore diesel turbocompound basato su turbina Allison 250-C18

Studio di un bruciatore intermedio per un motore aeronautico turbocompound

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Studio e ottimizzazione di un motore V16 Turbodiesel Common Rail per uso aeronautico. Correlatore: Ing. Cristina Renzi

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

STUDIO DI MASSIMA DELLA TESTATA DI UN MOTORE DIESEL PLURINIETTORE AD ALTISSIME PRESTAZIONI

Studio di fattibilità di un motore Diesel aeronautico a ridotta manutenzione

STUDIO DELLA VERSIONE SEI CILINDRI BOXER DEL VXOO7

STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UNA TESTATA CON INIETTORE COMMON RAIL PER IL VD007

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Studio e ottimizzazione di un motore ibrido per velivoli

STUDIO PRELIMINARE DEL GRUPPO TESTATA DI UN MOTORE DIESEL COMMON RAIL PER USO AERONAUTICO

Università degli Studi di Bologna SECONDA FACOLTA DI INGEGNERIA

Università degli Studi di Bologna FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale

Studio di massima di un turbocompressore per uso aeronautico con riferimento ad un compressore esistente

STUDIO E PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE PER MOTORE FIAT 1.9 JTD ACROBATICO

Studio ed ottimizzazione per la trasformazione di un motore aeronautico aspirato in sovralimentato

Studio della camera di combustione di un motore a doppia iniezione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Studio ed ottimizzazione della testata per un motore diesel aeronautico ad altissime prestazioni

STUDIO DELL ALBERO A GOMITI DI UN MOTORE AERONAUTICO V16 BASATO SULL UNITA CILINDRO DELLA YAMAHA R1

STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DELLA VERSIONE DUE VALVOLE DELLA TESTATA DEL MOTORE VD

STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UNA TESTATA MULTIVALVOLE PER MOTORE AD ALTISSIME PRESTAZIONI

STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO DEL MOTORE VD007

ALMAMATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA Seconda facoltà di ingegneria sede di Forlì

Studio ed ottimizzazione di un fan per un velivolo a decollo verticale in configurazione tandem

Studio ed ottimizzazione di un modello monodimensionale del motore Fiat 1.9 JTD Avio

STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DI UN SILENZIATORE AUTOPORTANTE PER APPLICAZIONI AERONAUTICHE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Studio monodimensionale del motore FIAT 2.0 Multijet Avio

Studio di fattibilità di testata per motori aeronautici adatto ad ultraleggeri

Studio di massima della conversione da Benzina a Diesel del motore DB 605

STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DI UN RIDUTTORE AD ELICHE CONTROROTANTI PER UN ADDESTRATORE ACROBATICO

STUDIO DELL INSTALLAZIONE DEL MOTORE 1.3 JTD SU VELIVOLO CESSNA 172

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA STUDIO DI FATTIBILITA DEL MOTORE BOXER 16 CILINDRI BASATO SUL 1900 JTD

STUDIO DI MASSIMA DI UNA MICROTURBINA PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Ottimizzazione di una turbina idraulica per usi automobilistici

Studio ed ottimizzazione di una distribuzione a catena per un motore turbo-diesel aeronautico di grossa cilindrata

VERIFICA TERMOSTRUTTURALE DI UNA TESTATA DI UN MOTORE DUCATI

STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN PISTONE PER UN MOTORE DIESEL AD ALTE PRESTAZIONI

ANALISI COMPARATIVA DI GRUPPI TURBOCOMPRESSORI COMMERCIALI ADATTI A MOTORI AERONAUTICI

STUDIO DI MASSIMA DI UN MOTORE DIESEL AERONAUTICO DI MEDIA POTENZA

ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI NELLA TESTATA DEL MOTORE DUCATI TESTASTRETTA

Studio di massima di un aerogeneratore di alta quota autosostentato

Università degli Studi di Bologna FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO BOXER 6 CILINDRI PER IL MOTORE VD007

UMK.E. Motocondensanti ad aria con ventilatori elicoidali. Soluzione B - Base. Versione ST - Standard. Allestimento AS - Allestimento Standard

Studio di fattibilità di un velivolo supersonico a decollo verticale dotato di motori alternativi

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

OTTIMIZZAZIONE DI UN MOTORE DIESEL DUE TEMPI PER AEROPLANI SENZA PILOTA D'ALTA QUOTA

STUDIO DI MASSIMA DEL POWERTRAIN DI UNA MICROVETTURA A PROPULSIONE IBRIDA

Studio di massima di un sistema di sovralimentazione per un motore Diesel aeronautico. Tesi di laurea di Andrea Fini

STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UNO STATORE A GEOMETRIA VARIABILE PER UNA MICROTURBINA BASATA SU COMPONENTI COMMERCIALI

Studio di massima e ottimizzazione del basamento di un motore quattro cilindri per uso aeronautico

Studio ed ottimizzazione dell imbiellaggio per un motore diesel aeronautico ad altissime prestazioni

FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Tesi di laurea in Laboratorio CAD

Studio della conversione di un motore Diesel Common Rail da automobilistico ad aeronautico per ottimizzare il rapporto peso/potenza

STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DI UN ALBERO MOTORE PER UN 6 CILINDRI DIESEL

Ottimizzazione della trasformazione del motore. Yamaha R al fine di ridurre il numero di componenti

I Motori Diesel Sistemi di Iniezione: caratteristiche

Studio di massima di un turbocompressore aeronautico ad alto rapporto di compressione

STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SMORZAMENTO PASSIVO PER L ALBERO MOTORE DI UN DIESEL AUTOMOBILISTICO

061473/ Macchine (a.a. 2014/15)

Studio ed ottimizzazione di un sistema di raffreddamento ad aria per un motore due tempi Diesel aeronautico basato sulla pubblicazione NACA-R-488

Energia pulita, bassi costi, alti rendimenti.

STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DI UN BASAMENTO PER UN MOTORE AERONAUTICO DI ELEVATE PRESTAZIONI

Le pompe sono macchine operanti su fluidi incomprimibili; esse assorbono lavoro da un motore per trasferire energia ad un fluido.

RAK.C/PC. Caratteristiche. Accessori. 01C1m - 12C1 POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA. Capacità Frigorifera 5,7-32,3 kw Capacità Termica 6,9-39,5 kw

STUDIO OTTIMIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE DI POTENZA PER UN BI-DIESEL FAN SU UN VELIVOLO DELLA CLASSE CITATION-X

12c Impianto frigorifero - compressore volumetrico dimensionamento

RAK.E. Refrigeratori d acqua condensati ad aria. Soluzione B - Base I - Integrata. Versione ST - Standard LN - Silenziata

Processo di installazione del motore Orenda su una replica del Macchi 205 Veltro

Energia pulita, bassi costi, alti rendimenti.

Alma Mater Studiorum-Università degli studi di Bologna

Studio di fattibilità di un motore 8 cilindri piatto per uso aeronautico

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA STUDIO DI FATTIBILITA DELLA TESTATA DEL MOTORE VD007

STUDIO DI MASSIMA DI UN RADIATORE AD EFFETTO MEREDITH PER IMPIEGHI MOTOCICLISTICI

Esame di Stato. Ingegneria Gestionale - Settore Industriale. Laurea Specialistica. Prova del 28/11/2008

ixquadra HP 8.1 (cod )

STUDIO DI FATTIBILITA DI UN MOTORE DIESEL AEREONAUTICO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI ALLA TURBINA PT-6

STUDIO DI FATTIBILITA DI UN MOTORE DIESEL A CONTROLLO ELETTRONICO PER MICROVETTURE

Stazione di pompaggio by-pass

TERRAGOR POMPA DI CALORE GLICOLE/ ACQUA

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA DIEM Laboratorio CAD

Corso di Idraulica Agraria ed Impianti Irrigui

Pompe Centrifughe - 1

STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN AEROGENERATORE PER ALTA QUOTA

Energia pulita, bassi costi, alti rendimenti.

I cicli transcritici nella refrigerazione

geotherm VWL 45/1 Pompa di calore aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento. Pompa di calore aria/acqua

Laurea in Ingegneria Elettrica, A.A. 2005/2006 Corso di FISICA TECNICA E MACCHINE TERMICHE. TAVOLA 1 Impianto antincendio*.

STUDIO DI MASSIMA DI UNA TESTATA INNOVATIVA PER COMPETIZIONI MOTOCICLISTICHE

RELATORE: Luca Piancastelli. CANDIDATO: Stefano Tommaso Polidori

OTTIMIZZAZIONE DI UNA TRASMISSIONE FINALE A CATENA PER UN VELIVOLO

PERDITE DI CARICO CONTINUE

geotherm VWL 125/1 Pompa di calore aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento. Pompa di calore aria/acqua

Transcript:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica LABORATORIO DI CAD STUDIO DI MASSIMA DELL INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI SU DI UN MOTORE AERONAUTICO Tesi di laurea di: Michele De Pasquale Relatore : Prof. Ing. Luca Piancastelli Correlatori : Prof. Ing. Enrico Troiani Dott. Ing. Veronica Rossi Dott. Ing. Lorenzo Dardi

Motore diesel a 12 cilindri a V Cilindrata 20,52 dm3 Rapporto di compressione 15,5 Sistema Common Rail a 2 iniettori per cilindro Potenza utile 1608kw Regime di rotazione 3800 rpm η MIN =35% Il VD 007

Scopo della Tesi Studio degli impianti di termopropulsione e lubrificazione Verifica della possibilità dell uso di pompe elettriche per entrambi gli impianti per una maggiore affidabilità del motore Scelta della pompa ad alta pressione per l alimentazione

Alimentazione carburante q 1 = η K i = 245g / kwh Q = P q = 394kg / TOT h Consumo orario = (Q/densità) = 493 l/h Data l elevata portata e per aumentare la sicurezza ho scelto di utilizzare 4 pompe in parallelo. La pompa è della Bosch e ha una portata di 160 l/h, misurata su banco prova

Impianto lubrificazione Lubrificazione a carter secco Minor peso del motore,carter più piccolo Necessarie due pompe, mandata e aspirazione Lubrificazione continua: sempre assicurata anche con angoli di attacco elevati η o = 0.97 => 3% Potenza utile x 2 = potenza lubrificazione Portata=1,2 l/s Potenza mandata=0.790 kw Potenza aspirazione = 2,5 x Pmandata

Scelta Intercooler 2 intercooler, uno per bancata. Potenza per intercooler = 158kw Efficienza = 0.80 Inizialmente ho cercato di utilizzare uno scambiatore aria-aria. Data l elevata efficienza la scelta era limitata e il peso minimo trovato troppo elevato 6,8 kg

Sono passato ad uno scambiatore ariaacqua in serie con lo scambiatore del liquido refrigerante Di conseguenza il fluido refrigerante il salto termico passato da 110-80 C a 110-73 C. 73-79 C scambiatore aria-acqua 80-110 C fluido refrigerante nel resto del motore

Impianto di refrigerazione Potenza refrigerazione = potenza utile/(6 x 0,35) + potenza olio + 2 x potenza intercooler Portata=14 l/s Per entrambi gli impianti è stato impossibile trovare pompe elettriche adatte <= portate troppo elevate Sono passato a classiche pompe calettate sull albero Ho dimensionato la pompa centrifuga per acqua

Ottimizzazione pacco radiante Ottimizzazione divergente convergente Verifica con metodi tradizionali Verifica con dati sperimentali

Ottimizzazione pacco radiante Mi sono basato sul radiatore del Me 109f, a tubi schiacciati Ho dimensionato il mio in rapporto alle potenze. A ingresso =0. 0985m 2 A frontale = 0.354m 2 Profondità = 0.399m => 3 tubi per riga

Per sfruttare al massimo la spinta propulsiva, data dalla differenza di densità dell aria, cambio la sezione del radiatore a 3 file di tubi, per arrivare ad una forma la più simile possibile al profilo alare scelto, il NACA 006 La sezione dei tre tubi è circa uguale per non avere variazioni di velocità del flusso lato acqua Vista della matrice base del pacco radiante

Ho calcolato le perdite nel condotto divergente, nel pacco radiante e nel convergente. Per avere un maggior numero di dati ho seguito due strade diverse: 1. calcolando in modo analitico le perdite. 2. utilizzando prove sperimentali trovate su relazioni della N.A.C.A.

Analiticamente ho calcolato le perdite concentrate e distribuite utilizzando le formule classiche dell idraulica. Per il divergente 2 lunghezza velocitàmedia Rdistribui ta = ξ densità 2 diametromedio Rconcentrate = densità β velocitàfinale 2 0.5 = 1.4 N/m2 = 42 N/m2 Per il convergente le perdite sono ininfluenti. Le perdite nel pacco radiante le ho calcolate seguendo il testo Theory of Wing Sections, di H Abbot. 2 Forzaresis tente = 0.5 densitàmedia velocitàmedia corda lunghezza Cd n =26,6 N dove Cd è il coefficiente di resistenza del profilo, che è valido però sotto certe condizioni.

Questo valore è quindi certamente maggiore a causa delle interferenze tra i profili e alla variazione di velocità e densità nel passaggio nel radiatore. Ulteriori studi sono resi necessari, con opportune verifiche sperimentali. La presenza delle alette aumenta anch essa la resistenza all aria. Ne ho però già tenuto conto tramite coefficiente, k = 1. 93, riportato su un altra relazione N.A.C.A In alternativa per il calcolo del divergente ho utilizzato dati sperimentali di una relazione N.A.C.A.

L esperimento misurava la pressione effettiva in uscita dal divergente, variando angolo di attacco e rapporto fra velocità ingresso/uscita divergente. Noto quest ultimo valore, poiché dipendente dalle sezioni del mio condotto, e scelto angolo di attacco 2-3, ho trovato la pressione effettiva e di conseguenza le perdite. Le perdite nel pacco radiante sono state calcolate come precedentemente I risultati ottenuti, in riferimento alla differenza di velocità, nei due casi sono stati i seguenti: DeltaV = 120 m/s DeltaV = 150 m/s

CONCLUSIONI La nuova struttura del condotto del radiatore ha dato a livello teorico buoni risultati, poiché si riceve una spinta propulsiva a costo zero. S = m ΔV S = 800-1000 N, a seconda del metodo di calcolo delle perdite, analitico o sperimentale L utilizzo di 4 pompe in parallelo per l alimentazione aumenta notevolmente la sicurezza del motore La configurazione a carter secco mi garantisce lubrificazione continua anche in caso di manovre acrobatiche. Al momento è problematico l utilizzo di pompe elettriche, poiché non ve ne sono disponibili in commercio.